机械-吉林石化乙二醇、环氧乙烷老装置重焕生机

记吉林石化乙2醇厂催化剂优化技术
技术创新让我们真正尝到了甜头。我们开发的S⑻77银催化剂优化技术,使催化剂的选择性比保证值高出了1.14个百分点,创造了国际同类催化剂使用最好水平遇到强拆该怎么对付,并且装置物耗也到达了国内领先水平。这项成果还被推荐为吉林省、中国石油和国家能源局科技进步2等奖!7月29日,记者在吉林石化乙2醇厂采访时,生产技术科科长刘梓平兴奋地说。
据了解,吉林石化乙2醇、环氧乙烷装置建于上世纪90年代,产品本钱高、技术线路不公道等短板1直制约企业发展。为此,该厂加大技术创新步伐,通过潜心攻关,使老装置重新焕发出勃勃生机。
乙2醇和环氧乙烷装置受脱碳单元能力限制,主反应器入口循环气中2氧化碳浓度高,2氧化碳排放量大,过去只能使用低选择性催化剂买的房子没房产证拆迁怎么办理,原料乙烯、氧气单耗高,占生产本钱80%以上。刘梓平说。经过认真挑选,该公司引进美国E&A公司工艺包,对装置进行脱碳单元改造,以实现大幅度降落装置乙烯、氧气等物耗水平的目的。但是新S⑻77银催化剂利用在国内尚属首次,国内同行中没有优化技术可资鉴戒,提高2氧化碳脱除效果的碳酸盐系统组成调解也没有现成工艺。
解决问题的唯1途径就是自己动手进行技术攻关。该厂技术人员通过大量实验,采取改变抑制剂加入量等方法,开发了S⑻77银催化剂优化技术,使该催化剂选择性比保证值高1.14个百分点,装置乙烯单耗平均降落35.3千克/吨,氧气单耗平均降落99.86立方米/吨,创造了国际同类催化剂使用的最好水平。
在提高2氧化碳脱除效果的技术改造进程中,该厂成功开发利用了环氧乙烷/乙2醇(EO/EG)装置节碳减排技术,在国内首次实现对引进的催化剂A/B分开优化使用,反应器入口2氧化碳浓度比设计值低0.42个百分点,到达国内同类装置使用效果最好水平。这也首创了国内EO/EG装置节碳减排改造先例,每年2氧化碳排放量减少2.24万吨。他们还在原有乙2醇装置增设了精制环氧乙烷单元,实现了乙2醇联产环氧乙烷。乙2醇年产能仅为15.9万吨,产品效益空间小。而增设精致环氧乙烷单元,可以联产附加值更高的环氧乙烷,从单1产品实现了双向选择,还可以根据市场需求随时切换产品品种,从而实现装置效益最大化。乙2醇装置负责人袁宝刚说。
我们通过群策群力,大力实行技术攻关,精制系统醛含量降到8ppm以下。同时还创造性的在环氧乙烷产品冷却工艺线路中,采取循环水直接冷却环氧乙烷产品的工艺,使装置所需冷量降落了30%,此项技术获得了国家发明专利。刘梓平说。
技术改造成功后,该厂根据市场需求情况,不断调解产品结构,实现了质量效益双丰收,年初以来,创效1000多万元集体土地上的房屋能被强拆吗。